华声在线全媒体记者 彭雅惠
【名片】
文照辉,现任中车株洲电机有限公司数控车工。荣获第九届“全国技术能手”称号,被评为中央企业“劳动模范”,并在2022年入选中央企业“大国工匠”培养支持计划和“株洲工匠年度人物”,享受国务院政府特殊津贴。
【故事】
“这是我参加高速动车组电机评估会的体会,供大家学习参考。”5月12日入夜,中车株洲电机有限公司的高级工程师、数控车工特级技师文照辉忙完一天工作后,点开“文照辉金蓝领劳模创新工作室”微信群,分享近段时间工作总结。
经验之谈刚发出,微信群里徒弟们纷纷“秒回”。“我们都等着‘真经’呢。”徒弟刘闯也是中车株洲电机有限公司数控车工中的高手,在专业上越钻得深,他越感到师傅的工作经验和总结“价值非常”。
如此评价,绝不是徒弟们有“偏爱”。从业30年整,文照辉解决了32项高速动车组牵引电机转轴加工技术难题,为企业节约成本以千万元计。
“从进企业开始,我就立志要当翘楚。”1994年,文照辉进入数控加工行业,日积月累潜心磨炼基本功。
2006年,他作为公司青年员工优秀代表首次参加湖南省数控技能竞赛,荣获优胜奖;2007年,他再次代表企业参加集团职业技能竞赛,夺得冠军。
文照辉成为企业响当当的技能骨干。
2021年“雅万高铁”双源制标准动车组电动机项目进入试制生产阶段,由于该项目是中国高铁列车出海第一单,时间紧、任务重、要求高,中车高铁整体制造能力面临着历史上最为严峻的考验。“特别是牵引电动机转轴加工,设计指标与精度要求近乎苛刻,工人们普遍出现畏难情绪。”中车株洲电力机车有限公司负责人记得,文照辉临危受命,成为该项目技术领军人,但他根据所学制定的工艺路线,反复加工试切,却一直不能达到理想效果。
经过仔细分析,文照辉认定,问题出在刀具上。使用常规组合式刀具,镗刀杆需要加工的孔深较深,刀具因悬伸较长造成刚性不足而引起振刀。于是,文照辉根据实际需要,将组合式刀具改为整体刀具,又将刀具的夹紧方式由径向三点压紧改为开缝套筒环形夹紧,最大程度降低了切削抗力对刀具产生的不利影响。
最终,中车株洲电机有限公司生产的牵引电动机转轴成功通过首件评审,为后续的批量生产铺平道路。
除了深耕轨道交通领域,近年来,中车株洲电机有限公司还发力于风力发电等领域电机、变压器等高端装备。牵引电机转轴盲孔攻丝做不好,螺丝就拧不紧,影响产品一次性交验合格率,徒增成本。
“我觉得有必要把这个症结找出来并解决它。”文照辉带领10名徒弟领下任务。在转轴车间转了无数圈,文照辉发现他人未注意到的细节——原材料硬度不一,导致铁屑粘在直槽丝锥上而影响螺纹孔最终质量。
之后半年时间,文照辉和徒弟们耐心重复着枯燥的选型、验证、再选型、再验证……牵引电机转轴盲孔攻丝技术攻关成功后,他们将电机核心配件一次性交验合格率从85%提升到98.5%,节约制造成本70余万元。
“我父亲也是优秀工人,他告诫我‘一丝之差,优劣分家’,这就是我的座右铭。”文照辉那一项项技术攻关、一项项先进操作法推广的背后,原来是两代工匠精湛制造理念的接力。